1問題的提出
在我廠“前后橋殼體加工兩端定位孔鏜車床技術(shù)改造”項目中,要求加工兩端孔至尺寸ø60,孔口倒角4×30°,表面粗糙度ra12.5。工件孔為鑄造底孔,工件材料zg270-500,硬度>hb143。原定單邊加工余量5mm,而實際由于毛坯質(zhì)量差,鑄造孔偏心嚴重,加工余量極不均勻,單邊余量zui大為9mm,zui小為1mm),給定位孔的加工帶來很大困難,加工廢品率較高。我們通過“前后橋殼體加工兩端定位孔鏜車床技術(shù)改造”項目對此進行了攻關(guān),通過不同加工方案的對比,選擇鉆擴孔工藝并設(shè)計了擴孔鉆,解決了該大余量孔的加工難題。
2鏜孔工藝
根據(jù)工件的加工要求,可選擇三種鏜削方案。
在一根鏜桿上安排粗、精切鏜刀來分擔余量的切除,鏜孔后再倒角。為了不影響生產(chǎn)節(jié)拍,兩把粗、精切鏜刀需同時工作。由于孔徑只有ø60mm,孔深65mm,因此鏜桿直徑zui大不超過ø46mm,鏜刀桿zui大截面尺寸為14×14mm,壓緊螺釘zui大直徑為m8。由于是在鏜桿上鉆孔及攻絲,進一步削弱了鏜桿的剛性及強度。而鏜削余量的不均勻分布使得切削力很大,兩把鏜刀同時工作使機床功率不足,因此不可避免地要引起切削振動,無法滿足工件加工精度和表面粗糙度要求。
在同一根鏜桿上安排粗、精切鏜刀來分擔余量的去除:用*把鏜刀先鏜去5~6mm的余量,再用第二把鏜刀鏜去剩余余量,zui后用倒角刀加工4×30°的倒角,但其中任何兩把刀都不得同時工作。采用該方案雖然可降低切削力,但鏜桿長度增加了兩倍,造成鏜桿剛性不足;同時單件加工工時也增加了一倍,保證不了生產(chǎn)節(jié)拍。
安排兩臺機床,即增加一臺半精鏜床來分擔余量的精加工。該方案雖可解決問題,但工件加工成本太高。
此外,由于工件為鑄鋼件,其切屑呈連續(xù)狀,因此加工過程中的排屑也是一個非常重要的問題。而采用鏜孔工藝,鏜桿與工件孔壁間的空間很小,在臥式鏜床上加工時切屑易堵塞在鏜刀切削刃附近,所以經(jīng)常出現(xiàn)打刀現(xiàn)象。
3擴孔工藝
由于擴孔鉆在鉆削時是四個齒同時參加切削,切削過程中其切削力可相互平衡,在相同的切削進給量下,擴孔鉆每齒的切削余量是鏜刀的四分之一,每齒切削負荷大大降低;擴孔鉆的整體剛性遠大于鏜刀,刀具的耐用度也大大提高;此外,擴孔鉆帶有螺旋槽,有足夠的容屑空間,加工過程中切屑能順利沿螺旋槽排出,可滿足工件加工精度和表面粗糙度要求。因此,在相同的加工余量下,只要機床的剛性有保證,采用擴孔工藝的效率遠遠高于鏜孔的效率。
擴孔鉆設(shè)計,結(jié)構(gòu)特點
擴孔鉆有整體、鑲齒、套裝等多種形式,應根據(jù)不同使用情況進行選擇。針對本工件的加工條件,我們選用套裝式擴孔鉆,刀具用一個m16螺釘壓緊。該刀具具有以下優(yōu)點:
刀具能承受較大切削載荷。套裝擴孔鉆采用芯軸定心,由端面承受切削載荷、鍵傳遞扭矩,因此在較大切削載荷下不會出現(xiàn)刀具打滑現(xiàn)象。
刀具長度小,重量輕,制造簡便。
刀具易于調(diào)整,裝卸方便。
擴孔鉆的切削參數(shù)選擇
考慮到鑄件孔偏心嚴重,其單邊的加工余量大于工藝要求的加工余量,因此選用刀片寬度大的車刀刀片,擴孔鉆端面上開有端面刃和切削倒角刃。倒角刃起主要切削作用,切去大部分余量;端面刃起輔助切削作用,分擔孔偏心造成的余量(zui大達9mm)。由于主切削刃的幾何參數(shù)、刀體容屑槽尺寸等都會影響被加工孔的精度和表面質(zhì)量,因此應慎重選擇。
主偏角
主切削刃偏角應根據(jù)工件的切削性能來定。主切削刃偏角的大小,不但影響切削層的厚度,也影響擴孔時的切削穩(wěn)定性和孔的直線度。加大主切削刃偏角,使孔的直線度變好,對預制孔的直線度有校正作用,但隨著主切削刃偏角的增大,切削厚度隨之增大,切削刃入孔時的導向性和穩(wěn)定性將變差。所以,擴孔時一般采用較大的主切削刃偏角。
前角
由于工件材料為灰鑄鐵,刀具取0°前角,既便于刀具制造,又能增強切削刃剛性和切削刃的容熱性能,可顯著提高刀具壽命。
后角
刀具的后角主要應滿足減小后刀面與已加工表面摩擦的要求。取12°后角,既能保證切削刃的鋒利,又可滿足切削刃的強度要求。
螺旋角和容屑槽
為了校正預制孔的不度以得到的孔徑,擴孔鉆的螺旋角不能太大,取10°??紤]到容屑和排屑的需要,鉆頭上除了開有螺旋槽外,在刀具端面上還開有倒角刃容屑槽和端面刃容屑槽,以保證足夠的容屑空間,避免因切屑堵塞而打刀。
切削用量的選擇
切削用量對切削加工效率、刀具耐用度、加工質(zhì)量都會產(chǎn)生影響。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試,確定轉(zhuǎn)速n=200r/min;切削深度ap根據(jù)加工余量確定,要求一次走刀切除全部余量,根據(jù)zui大單邊余量選ap=9mm;由于工件底孔為鑄造孔,有硬皮、夾砂等缺陷,同時工件加工余量大且余量不均勻,為減小沖擊和熱應力,選用較低切削速度,取v=37.5m/min;綜合工件材料、工件直徑、刀具剛性等因素,根據(jù)經(jīng)驗選取進給量f=0.4mm/r。
加工效果
在選擇擴孔工藝加工上述工件的試驗中,由于工藝方案選擇正確,在工件的調(diào)試切削中,機床運行平穩(wěn),*避免了主軸的震動,使得機床的現(xiàn)有剛性和強度*工件的加工工藝要求。雖然鑄造孔偏孔嚴重,但擴孔鉆切削輕快,切屑排出流暢,孔的加工表面粗糙度和精度均達到要求,且使用中產(chǎn)品質(zhì)量一直很穩(wěn)定,機床調(diào)試驗收一次成功,*達到預期的效果。