自畢業(yè)之后,參加工作有10年有余,基本上一直在做自動化維護工作,中間做過不到一年的設(shè)備安裝調(diào)試,調(diào)試了一條生產(chǎn)線,雖然時間不長,但是感覺受益頗多,這次說的事情就是這段時間的。其實很簡單……
當時在一家包裝設(shè)備公司,就是制造生產(chǎn)咱們平時使用的各種紙箱用的紙板,去調(diào)試的是五層板生產(chǎn)線,不算很大,先介紹一下工藝(從網(wǎng)上抄來簡化的,具體設(shè)備名字都忘了),將五個卷紙放在退紙架上,分別經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱,原紙進入單面機進行壓楞,涂粘合劑并與面紙粘合成單面瓦楞紙板。單面瓦楞紙板制成后被提升輸送器分別送上天橋輸送架,經(jīng)制動器進入三聯(lián)預(yù)熱器。接著兩種單面瓦楞紙板分別送入上膠機進入上膠機進行涂膠,里紙則再一次預(yù)熱,然后一起進入雙粘機進行加熱粘合后形成紙板。紙板送入烘干機,使其所含水分蒸發(fā)出來。經(jīng)電腦縱切、橫切刀按一定規(guī)格對紙板作切斷,最后經(jīng)輸送帶送到堆疊機并將其堆積整齊。
為了節(jié)約成本,plc使用的西門子s7-200,具體配置也忘了,雙粘、烘干機等都是由變頻器單獨傳動,生產(chǎn)時這兩臺設(shè)備需要保持同步,為了節(jié)約成本都是用開環(huán)控制,烘干機的速度由變頻器輸出給定。問題也就出在這里,開始的時候接線是這種形式的:
也就是plc輸出模擬量到第一臺變頻器,然后該變頻器通過模擬量輸出通道再控制下一臺變頻器速度,前面烘干機、單粘、提升輸送裝置輥徑減速比一樣,到雙粘、烘干機輥徑開始變化,為了保證同步,根據(jù)減速比和輥徑,算出a和b的速度比例,b的速度由a的模擬量輸出乘上該比例進行控制。試生產(chǎn)初期速度比較低,沒有出現(xiàn)問題,后來慢慢提速,開始出現(xiàn)紙板被拉斷現(xiàn)象,只要提高到一定的線速度就會出現(xiàn)此問題。由于接線是那個老職工接的,據(jù)說一直都是這樣使用,變頻器參數(shù)也是那樣設(shè)置,一直沒有找到故障點在哪,打電話問公司里也沒有解決,廠家也天天催,那幾天有了鴨梨山大的感覺,后來第n次檢查接線參數(shù)的時候,忽然想到,雙粘變頻器速度由上一臺變頻器乘以比例過來,然后在乘以一個比例進行控制烘干機,此時速度相當于乘了兩遍了,速度高了線速度差的大,肯定會被拉斷,于是把接線改成
就解決了。在生產(chǎn)果然沒問題,頓時感覺一身輕松
后來想想,主要還是沒有參加過調(diào)試工作,經(jīng)驗少的問題,很簡單的一個問題,難為了我三四天。