某金礦選礦廠始建于2001年,當時的設(shè)計生產(chǎn)能力為500t/d。經(jīng)過多次改造,2006年選礦廠生產(chǎn)能力達到了800t/d左右。但2007年經(jīng)過資源整合,該金礦成為焦家金礦的分礦后,選礦廠須進一步將生產(chǎn)能力提高到1000t/d以上,以適應(yīng)礦山全面提升市場競爭力的需要。為實現(xiàn)這一目標,選礦廠對破碎段進行了技術(shù)改造。
1改造前破碎段工藝流程及存在問題
該選礦廠破碎段改造前工藝流程如圖1所示。
原破碎流程存在的主要問題是:由于井下礦石含泥量日益增加(達到8%-10%),且礦石破碎時泥化比較嚴重,造成生產(chǎn)過程中破碎篩分設(shè)備、礦倉、溜槽及漏斗等容易被堵塞,使破碎機生產(chǎn)能力受到嚴重影響,甚至不能正常生產(chǎn)。因此,要進一步提高生產(chǎn)能力,必須對破碎段進行改造。
2破碎段的改造
針對上述問題,改造主要是在破碎段增加洗礦手段,以求達到如下效果:
(1)通過洗礦,消除或減輕礦泥造成的設(shè)備堵塞現(xiàn)象,提高破碎作業(yè)的工作效率和生產(chǎn)能力。
(2)破碎設(shè)備的工作效率提高后,可以通過控制振動篩篩孔尺寸,zui終降低礦石的人磨粒度。
(3)通過洗礦,每天使約130t礦泥直接進入浮選系統(tǒng),從而減輕磨礦壓力,有利于提高全廠處理能力。
經(jīng)過選擇與比較,確定的具體改造方案為:將原碎礦流程中的雙層振動篩改換篩網(wǎng)并增設(shè)洗礦水進行洗礦,使振動篩由原來產(chǎn)出+16mm和-16mm2種產(chǎn)品改為產(chǎn)出+14mm、14-3。5mm和—3.5mm3種產(chǎn)品;+14mm產(chǎn)品進入中碎,-3,5mm產(chǎn)品采用flg—1200單螺旋分級機進行分級;分級機沉砂與振動篩14-3,5mm產(chǎn)品作為碎礦合格產(chǎn)品合并進入粉礦倉,分級機溢流利用tnz-12/9錐型濃密機濃縮后,底流去浮選作業(yè),溢流外排。破碎段改造后的工藝流程見圖2。
流程改造于2007年7月下旬完成設(shè)備安裝和對接,試車后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)如下問題:
(1)雙層振動篩下層篩洗下的礦泥太多,以至于flg—1200單螺旋分級機出現(xiàn)超負荷。之所以造成這種現(xiàn)象,一是由于下層篩篩孔較大(3.5mmx30mm棒條篩網(wǎng));二是由于本次改造受到場地、時間等多方面因素的制約,洗礦與分級共用一個振動篩,細碎產(chǎn)生的次生礦泥增加了洗出礦泥的總量(對原生泥礦量及次生礦泥量的考察結(jié)果見表1),而一般的洗礦工藝都是在中碎前專門有一個洗礦用的振動篩,細碎產(chǎn)品不再進行洗礦。
(2)由于洗礦水量偏少,造成部分礦泥進入細碎g138圓錐破碎機,使破碎腔經(jīng)常被堵塞,嚴重降低了g138圓錐破碎機的破碎效率。
(3)部分洗礦水進入到粉礦倉內(nèi),造成粉礦倉下的送料皮帶運行時跑冒滴漏現(xiàn)象嚴重。
上述問題通過將雙層振動篩下層篩換為2.5mmx30mm棒條篩網(wǎng)、加大洗礦水量、給粉礦倉下的皮帶運輸機安裝接料漏斗等措施得到了解決。
3改造效果
破碎段改造前后同期3個月的相關(guān)技術(shù)指標對比見表2。
表2表明:通過技術(shù)改造,該選礦廠破碎段生產(chǎn)能力達到1180,d1250t/d,超過了1000t/d的預(yù)期目標;破碎產(chǎn)品粒度比改造前同期小3-4mm,比設(shè)計值小1mm;破碎效率比改造前同期高約13t/h,比設(shè)計值多5-6t/h。
4結(jié)語
該選礦廠針對原礦含泥量持續(xù)增加給破碎造成的*困難和不斷提高的生產(chǎn)任務(wù)壓力,因地制宜對破碎段進行技術(shù)改造,不僅達到了預(yù)期的各項技術(shù)指標,而且取得了很好的經(jīng)濟效益,其洗礦與分級共用一個振動篩的做法為其他類似選礦廠的技術(shù)改造提供了可供借鑒的經(jīng)驗。
本文轉(zhuǎn)自昆明昆鼎重機 /xuankuang