脫硫是煤化工中的一個(gè)重要步驟,某電廠燃煤機(jī)組,脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)硫份2.9%,由于某電廠及周邊地區(qū)的煤種幾乎都是高硫煤,硫份遠(yuǎn)高于3.0%,原設(shè)計(jì)脫硫裝置在實(shí)際運(yùn)行中達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,so2不能達(dá)標(biāo)排放(小于400mg/nm3)。通過對脫硫系統(tǒng)的局部治理技改,也只能在燃用低硫煤和摻燒低硫煤的情況下,而且還需要機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行才能勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)排放。
由于*燃用超出設(shè)計(jì)硫份的煤,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,隨著越來越嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,脫硫裝置被迫進(jìn)行增容改造工作,脫硫裝置的增容改造動(dòng)輒耗資數(shù)千萬,改造施工周期6—8個(gè)月,給電廠帶來的經(jīng)濟(jì)及環(huán)保壓力。目前節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻,結(jié)合環(huán)保限期整改要求,采用ly-ws-8型高硫煤脫硫添加劑進(jìn)行試驗(yàn),以達(dá)到提高脫硫效率,實(shí)現(xiàn)so2達(dá)標(biāo)排放的目的。
通過試驗(yàn)證明,火力發(fā)電廠燃用高硫煤,采用ly-ws-8型高硫煤脫硫添加劑,在火力發(fā)電廠燃煤鍋爐全燒脫硫塔so2入口濃度7000mg/nm3-13000mg/nm3,脫硫塔so2出口濃度1800mg/nm3的高硫煤,不燒低硫煤,在發(fā)電量滿負(fù)荷、高負(fù)荷、超負(fù)荷的情況下,不用擴(kuò)容,不用改造,不用投資,不用配煤摻燒,不用投加石灰,脫硫塔so2出口濃度由1800mg/nm3,可下降到200mg/nm3以內(nèi),脫硫效率由70%,可提高到98%左右。脫硫塔內(nèi)石灰石漿液的ph值由4.3,可提高到5.5以上,實(shí)施so2達(dá)標(biāo)排放,每臺(tái)機(jī)組每年可為電廠節(jié)約數(shù)千萬元的資金。在國內(nèi)尚屬*,為我國高硫煤用于燃燒發(fā)電找到一條根本的出路,拓寬了高硫煤的用煤渠道,用高硫煤不用低硫煤,可為電廠創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益,能夠完成國家下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)。
ly-ws-8型高硫煤脫硫添加劑試用前、后參數(shù)比較
從上表數(shù)據(jù)看出,加入高硫煤脫硫添加劑后,能夠提高脫硫系統(tǒng)對煤種硫份變化的適應(yīng)范圍,脫硫效率可提高10%-15%,實(shí)現(xiàn)二氧化硫達(dá)標(biāo)排放,綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著。