因生產(chǎn)線有兩臺(tái)磨機(jī)的進(jìn)料倉比較小,并且從用電成本角度考慮,大多數(shù)情況下在夜間利用低谷電開啟設(shè)備。當(dāng)磨機(jī)正常開啟時(shí),每隔約45分鐘需要打料一次,如果是人工打料,特別是在夜間生產(chǎn),操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大,且易產(chǎn)生脫料,影響磨機(jī)的產(chǎn)能。
因此,考慮到提高產(chǎn)能,且節(jié)約改造成本。采用西門子logo!對(duì)兩臺(tái)磨機(jī)的進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行改造。
工藝流程是這樣的:一條進(jìn)料輸送帶,輸送帶上一個(gè)進(jìn)料閘板,當(dāng)進(jìn)1#機(jī)料倉時(shí),進(jìn)料閘板抬起,物料通過輸送帶直接進(jìn)入1#料倉;當(dāng)進(jìn)2#料倉時(shí),進(jìn)料閘板位于輸送帶上方,進(jìn)料閘板放下,物料通過進(jìn)料閘板的刮板進(jìn)入2#料倉。
編程思路:
1. 采用手動(dòng)與自動(dòng)兩種模式。在手動(dòng)模式下,可以隨時(shí)打料至料位至上限時(shí)自動(dòng)停止進(jìn)料;在自動(dòng)模式下,當(dāng)logo!接到自動(dòng)模式進(jìn)料信號(hào)時(shí),觸發(fā)自動(dòng)進(jìn)料定時(shí)器(要求操作人員先用手動(dòng)將料倉料位打至上限后切換至自動(dòng)模式),當(dāng)達(dá)到定時(shí)值為45分鐘時(shí),進(jìn)料系統(tǒng)開始進(jìn)料,料位至上限時(shí),進(jìn)料系統(tǒng)自動(dòng)停止。
2. 采用單鍵啟停進(jìn)料設(shè)備,當(dāng)按下相應(yīng)的手動(dòng)進(jìn)料按鍵時(shí),先開啟報(bào)警設(shè)備6秒鐘,7秒鐘時(shí),輸送帶開啟,如果進(jìn)2#料倉,閘板自動(dòng)放下。停機(jī)時(shí),輸送帶延時(shí)14秒送斷,目的是清空輸送帶上的物料,為下次空截啟動(dòng)作準(zhǔn)備。
通過改造后,磨機(jī)的產(chǎn)能明顯上升,節(jié)約了生產(chǎn)成本,同時(shí)也減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。