機械加工行業(yè)中,液壓傳動應(yīng)用非常廣泛,如各類半自動液壓傳動車床等。傳動件的應(yīng)用一般都會的一定的密封件來配套。在運行過程中密封件是一個很容易損壞的零件,這會大大影響液壓傳動件的效果。
檢測與維修:檢查各液壓控制元件均*,維修工作一時進入盲區(qū)。上述現(xiàn)象的產(chǎn)生給機床的維修工作帶來了很大影響,更換油缸活塞“o”形密封圈后,機床故障消除,運行恢復(fù)正常。如此往復(fù),活塞一直移動到有外力阻擋才能停止。分析其原因,由于“o”形密封圈磨損后,油缸有桿腔與無桿腔間隙增大互通,當(dāng)關(guān)閉調(diào)速閥3或截止閥2時,就等于切斷了油缸有桿腔的回油路。更換了部分調(diào)速閥,故障仍未消除。該類現(xiàn)象尤以“o”形密封圈見多。這些機床在使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)諸如沖擊、爬行等故障,診斷維修時,往往在液壓控制元件(如各類泵、閥)上找不到故障原因,致使維修工作陷入困境。而zui終此類故障還是常在執(zhí)行元件上找到原因,即油缸活塞密封元件嚴重磨損所致。
實例1:某一cb3463-1程控六角轉(zhuǎn)塔半自動車床,在使用過程中,出現(xiàn)了轉(zhuǎn)塔刀架進給速度無法調(diào)整的故障現(xiàn)象,截止閥2關(guān)閉后仍有爬行、前沖,并且一直到油缸底部才能停止,機床無法正常使用。
檢測與維修:檢查所有液壓控制元件,尤其是調(diào)速元件均沒發(fā)現(xiàn)任何問題。后經(jīng)過拆檢油缸發(fā)現(xiàn)活塞“o”形密封圈嚴重磨損,使油缸兩腔液壓油互竄所致。從理論上講,壓力油進入油缸無桿腔時,在活塞上形成一個推力f無,使活塞產(chǎn)生向有桿腔移動的趨勢,因為油缸有桿腔回油關(guān)斷,腔內(nèi)油液迅速形成背壓,使活塞兩端受力平衡而靜止不動,此時f有=f無,而無腔油液壓力因活塞受力面積不同而不同,即p有>p無。在實踐中,因油缸兩腔形成間隙互通,油缸腔內(nèi)壓力油有從高壓區(qū)向低壓區(qū)流動的趨勢,流動一產(chǎn)生,腔內(nèi)壓力p有降低,p無升高,作用在活塞兩端的推力f無>f有,活塞失去平衡向有桿腔移動尋覓新的平衡點。
實例2:某一ce7120液壓仿形車床,在工作中出現(xiàn)仿形刀架引刀下行轉(zhuǎn)縱向進給切削時沖刀,致使打刀、廢活現(xiàn)象頻發(fā),機床無法正常工作。拆檢刀架縱向油缸,發(fā)現(xiàn)活塞油封“o”形密封圈外圓已經(jīng)磨平,同時發(fā)現(xiàn)活塞外圓尺寸不合要求(屬機床制造原因),直徑方向小于標(biāo)準尺寸0.8mm,活塞和油缸體間隙很大,導(dǎo)致縱向油缸兩腔互通竄油。維修時,更換了合格的活塞以及“o”形密封圈后機床沖刀故障排除。該瞬間因有%f’1的作用,縱向油缸腔內(nèi)壓力p2就會大于p1。實際中,油缸兩腔因間隙竄通,在p2>p1的瞬間,液壓油有從高壓區(qū)無桿腔向低壓區(qū)有桿腔流動的趨勢,流動一旦產(chǎn)生,p2降低,p1升高,f1增大,活塞受力失去平衡,活塞帶動刀架快速向無桿腔方向移動。而瞬間過后,因仿形刀架下行結(jié)束,作用在縱向油缸活塞上的水平推力f’1自行消失,活塞快速移動結(jié)束,刀架走刀趨于平穩(wěn),沖刀現(xiàn)象結(jié)束。
以上兩例故障的排除方法已在多次實踐中得到了驗證,維修工作取得良好效果。