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磁致伸縮液位變送器跳變原因研究與處理方案與處理方案

發(fā)布時間:2024-10-01
1 前言
2015年,中海油深圳分公司進(jìn)行了電儀關(guān)停專項調(diào)查,調(diào)查統(tǒng)計顯示2010年~2015年分公司由千液位計故障起的生產(chǎn)關(guān)停共計57例,磁致伸縮液位傳感器故障跳變導(dǎo)致的生產(chǎn)關(guān)斷15次。在設(shè)備臺件數(shù)量多、故障發(fā)生頻繁的實際情況面前,怎樣分類識別故障原因和最終消除風(fēng)險,成為急需要解決的難題。
2 磁致伯縮液位變送器工作原理
磁致伯縮液位變送器采用磁致伯縮測量原理,在非磁性探桿內(nèi)安裝磁致伸縮線,由變送器表頭內(nèi)的晶振沿磁致伸縮線發(fā)出電流脈沖,電流脈沖產(chǎn)生的磁場與磁浮子恒定磁場相互作用,在磁致伸縮線與浮子的交點產(chǎn)生一個扭力矩波,并以固定的速度沿磁致伸縮線兩端傳送至壓磁傳感器,而壓磁傳感器、晶振均與底板相連,底板與模塊相連,經(jīng)模塊上面cpu處理,得知發(fā)射電流脈沖時間為t1時刻,壓磁傳感器接收力矩波的時間為t2時刻,那么每一次發(fā)送接收的時間有一個時間差δt=t2-t1,根據(jù)物理公式h=vxt,高度與時間成線性關(guān)系,從而確定浮子的位置,浮子的位置也就是實際液位的位置,從而測出液位。
3 故障現(xiàn)象
二級分離器液位變送器lit2012測量值由正常液位1600mm左右忽然跳變至2625mm,觸發(fā)esd系統(tǒng)lahh2012高高關(guān)斷信號,導(dǎo)致生產(chǎn)關(guān)停?;鹁娣忠汗抟何蛔兯推?lit3422也有同樣現(xiàn)象發(fā)生并造成了生產(chǎn)關(guān)停。
4 故障原因分析及檢查方法
(1)浮子受介質(zhì)腐蝕或劇烈碰撞發(fā)生破損,導(dǎo)致浮子位置處于變送器探桿量程范圍外,液位變送器沒有檢測到浮子,輸出20.96ma檢查方法:拆檢浮子,使用清洗劑及百潔布對浮子進(jìn)行清潔,通過外觀檢查和浮力測試,檢查浮子受損或腐蝕情況。
(2)磁致伸縮液位變送器設(shè)備質(zhì)量存在問題,處理模塊。內(nèi)部晶振或壓電傳感器等電子元器件容易受溫度、振動等外部因素影響,存在元件損壞、接線脫落的可能。
檢查方法:測量晶振和壓電傳感器線間申阻和絕緣電限??梢耘行略O(shè)備內(nèi)部由路設(shè)備連接情況。對地由陽值應(yīng)在30m以上或是無窮大;晶振線間電阻阻值一般在4~6ω左右。通過測量晶振和壓申傳感器線間由阻和絕緣申陽,可以判斷設(shè)備內(nèi)部電路設(shè)備連接情況。對地申阻值應(yīng)在30mq以上或是無窮大;晶振線間電阻阻值一般在4q~6ω左右。
原因分析:2014年某設(shè)施投產(chǎn)前,閉排罐和污油罐液位變送器通過以上方法測量得知內(nèi)部晶振線路斷開;在檢查化學(xué)藥劑撬液位變送器lit-3605a跳變故障時,檢測到晶振電阻值無窮大,可以判斷設(shè)備本身質(zhì)量問題是導(dǎo)致液位跳變誤關(guān)斷的重要原因。
(3)液位計選型錯誤:平臺使用的液位變送器傳感器使用316不銹鋼材料,過程溫度-320℃~121℃,現(xiàn)場原油處理系統(tǒng)浮筒內(nèi)介質(zhì)在電伴熱加熱下溫度高于設(shè)備允許值。例如一級分離器液位變送器lit-2002跳變故障檢查時,發(fā)現(xiàn)變送器溫度等級為h1(耐溫80℃),而測量浮筒內(nèi)實際溫度在160℃左右,液位計無法正常工作,更換為h2等級(耐溫134℃)備件后,液位變送器恢復(fù)正常工作。
原因分析:通過對現(xiàn)場液位變送器進(jìn)行排查,一級分離器油相液位變送器lit2002液位變送器選用等級為h1級,不符合現(xiàn)場實際使用需求,液位計在運行過程中發(fā)生多次跳變故障??梢源_定液位計選型錯誤,可能導(dǎo)致液位變送器測量值在高溫下發(fā)生故障跳變,是液位跳變的重要原因。
(4)門檻電壓設(shè)置不合適。
門檻由壓是一個可調(diào)的控制范圍,處干門樓電慶范用內(nèi)的信號將被屏散.若樂申傳咸器測量脈沖電壓低于門檻電壓值,液位變送器cpu模塊判斷為信號丟失,輸出故障狀態(tài)信號20.96ma或3.61ma。
原因分析:設(shè)備在高溫狀態(tài)下導(dǎo)致的扭力波衰減不可測,但通過調(diào)整門檻由壓可以短暫恢復(fù)液位變送器的正常工作。在2016年5月將lit2012液位變送器電伴熱整改后,浮筒內(nèi)介質(zhì)溫度穩(wěn)定在90℃以下,經(jīng)過3個月的觀察,lit2012液位變送器沒有發(fā)生過一次故障跳變,而在改造前,lit2012故障跳變次數(shù)有10次以上,從而可以確定高溫也是造成液位變送器測量值跳變的原因之一。
5 解決措施
針對磁致伸縮液位變送器跳變的故障現(xiàn)象,采取了以下兩種方式方法。一是從液位變送器維護(hù) 安裝、選型和環(huán)境溫度等方面著手,消除液位變送器產(chǎn)生故障跳變的潛在因素。二是優(yōu)化變送器故障報警開關(guān)設(shè)置和esd系統(tǒng)邏輯功能,達(dá)到即使液位變送器發(fā)生故障跳變,也不會發(fā)生esd3級生產(chǎn)誤關(guān)斷事故的目的。
(1)從液位變送器安裝、維護(hù)和選型等方面著手,消除液位變送器產(chǎn)生故障跳變的潛在因素。
①將液位變送器安裝在無振動的區(qū)域,或者加固以減少震動。
②測量晶振和壓電傳感器線間電阻和絕緣電阻,變送器對地電阻值應(yīng)在30m以上或是無窮大,晶振線間電阻阻值在4~6歐姆左右。
3確認(rèn)現(xiàn)場選型合理,低溫型的不能用于高溫場所。
4確認(rèn)門檻電壓設(shè)置合理。
(2)采取措施防止故障跳變時觸發(fā)esd3級生產(chǎn)關(guān)斷
①磁致伸縮液位變送器故障輸出可以通過改變跳線位置的方法,選擇故障狀態(tài)下輸出信號20.96ma或3.61ma。此方法適用于部分hh/ll關(guān)斷等級不同的液位變送器,可以降低關(guān)斷損失。對于部分hh/ll存在相同關(guān)斷等級的液位變送器,故障狀態(tài)下輸出信號20.96ma或3.61ma都會產(chǎn)生生產(chǎn)關(guān)斷,通過跳線設(shè)置無法滿足降低關(guān)斷損失需要,必須通過另外的方法進(jìn)行解決。
②針對跳線設(shè)置無法避免生產(chǎn)關(guān)斷的液位變送器,通過尤化中控esd系統(tǒng)邏輯程序,設(shè)置液位測量信號大于或等于20.50ma并且持續(xù)延時時間超過1s,則邏輯結(jié)果判斷為液位變送器故障,不產(chǎn)生關(guān)斷,只發(fā)出故障報警:當(dāng)?shù)陀?0.50ma的測量值且滿足1s延時條件的hh報警值,將被允許正常參與esd邏輯關(guān)斷表決,增加故障判斷功能來進(jìn)行解決。
正常功能驗證:使用fluke754過程校準(zhǔn)儀并聯(lián)連接液位變送器,模擬輸出20.00ma進(jìn)行1s延時驗證,分別測試低于和高于1s時間的兩種邏輯狀況。驗證結(jié)果為當(dāng)延時低于1s時,系統(tǒng)產(chǎn)生報警但未輸出關(guān)斷:高于1s時,系統(tǒng)報警并發(fā)出關(guān)斷信號。延時功能測試成功。
故障功能驗證:使用信號發(fā)生器并聯(lián)連接液位變送器,模擬輸出20.60ma信號并延時1s以上,系統(tǒng)報警但未輸出關(guān)斷信號,故障功能驗證符合要求。
兩個方案同時實施,可以實現(xiàn)液位變送器發(fā)生故障跳變時,應(yīng)急關(guān)斷系統(tǒng)不會因故障而觸發(fā)esd3級誤關(guān)停事故。
6 效果評價
磁致伸縮液位變送器故障跳變導(dǎo)致了多起生產(chǎn)關(guān)斷,每次關(guān)斷將造成平臺至少1個小時的生產(chǎn)關(guān)停,給平臺生產(chǎn)造成巨大經(jīng)濟損失。以某日產(chǎn)4200m采油平臺為例,按照光前匯率和國際油價,可以計算出一次誤關(guān)停將至少造成經(jīng)濟損失:1x4200/24x6.29x6.80x60=449106元通過對液位變送器改變跳線設(shè)置和優(yōu)化esd邏輯程序消除了液位變送器跳變故障對平臺正常生產(chǎn)的危險隱患??跁r此方案沒有產(chǎn)生額外費用,可操作性強,可應(yīng)用推廣到其他平臺相同類型儀表設(shè)備中。
關(guān)鍵詞:液位傳感器 液位變送器 變送器 傳感器 清洗劑
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