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閥體開裂原因分析

發(fā)布時間:2024-09-25
我公司生產的500kv高壓開關采用液壓操作。液壓機構的心臟部分二級閥閥體在操作試驗時發(fā)生開裂漏油事故。為此,我們對二級閥閥體開裂原因進行了分析。
1 閥體材質及使用狀況
1.1 材質
閥體材質為gcr15simn鋼,其化學成分見表1。其外形尺寸見圖1。
表1 閥體化學成分質量分數w(%)
c si mn cr s p ni
1.01 0.57 1.07 1.48 0.01 0.024 0.05
圖1 閥體外型尺寸
1.2 閥體制造工序
下料→退火→粗加工→淬火、回火→精加工→鍍鋅。閥體熱處理工藝見圖2,熱處理后硬度為57~59hrc。
圖2 閥體熱處理工藝曲線
1.3 使用狀況
閥體內承受32~34mpa油壓,于戶外使用,開裂均發(fā)生在操作100~200次以后。
2 宏觀檢查
圖3為閥體宏觀像,閥體開裂發(fā)生在油孔邊緣,長度約30mm,裂紋平直。
圖3 閥體開裂從油孔邊緣起始
3 斷口檢查
將閥體解體后斷口呈銀灰色,未被氧化和腐蝕,說明閥體裂紋既不是淬火裂紋也不是腐蝕裂紋,根據斷口形貌可以認為是瓷狀斷口,屬脆性斷裂。
斷口照片見圖4,由圖4可以看出裂紋斷口上有許多放射狀紋理。根據裂紋走向可以看出有兩處裂紋源,即箭頭1、箭頭2所指處。1處為*裂紋源,2處為*裂紋擴展到一定程度后才誘發(fā)產生的,裂紋源1位于不同平面交角附近。工作時估計此處有一定的應力集中。
圖4 裂紋斷口斷裂源部分 ×6
(箭頭1、2各指一個斷裂源)
將裂紋源進一步放大,圖5為*裂紋源放大像,圖6為第二裂紋源放大像??梢钥闯鰞商幜鸭y源均有二次裂紋,都以沿晶斷裂為主。
圖5 斷裂源1放大像
圖6 斷裂源2放大像
圖7、8為*裂紋源局部放大像。從圖7、8可以看出沿晶斷裂面上有一些析出顆粒及孔洞。經x射線能譜分析說明這種顆粒的鉻含量較基體約高1倍。x射線能譜分析結果見表2。估計這種析出的顆粒是(fe、cr)3c型碳化物。
圖7 斷裂源1局部放大像
(箭頭指晶界析出顆粒)
圖8 斷裂源1局部放大像
(箭頭指晶界孔洞)
表2 x射線能譜分析結果 w%
測量位置 si s p mn cr fe
晶界析出顆粒 0.6 0.11 0.08 0.96 2.97 95.38
基體 0.51 0.039 0.026 0.99 1.44 96.99
4 金相組織
金相試樣經深度腐蝕后可以看出有網狀碳化物沿晶界析出,這與斷口觀察結果一致。
5 開裂原因分析及驗證
斷口觀察說明閥體開裂有一個擴展過程,并不是瞬時斷裂,這與閥體經過100~200次操作試驗相符,反映了閥體開裂是逐漸發(fā)生的屬滯后破壞型,且閥體經過電鍍鋅,因此懷疑可能為氫脆所致。另外,gcr15simn鋼*類回火脆性區(qū)為200~400℃之間,而此閥體回火溫度恰在250~270℃之間,因此懷疑可能有*類回火脆性產生。
鑒于以上分析又進行了驗證試驗。
在閥體上取樣制備3點彎曲試樣,用線切割在試樣中間開槽,對試樣電解充氫,其中電解液為10%鹽酸水溶液,電壓6v、充氫時間30min。以3點彎曲方式對充氫試樣加80%屈服載荷的力,經10min后斷裂仍以沿晶斷口為主,見圖9,可以看出斷口形貌與圖5相近,說明閥體開裂確系氫脆所至。
圖9 閥體滯后破壞型氫脆斷口
為驗證閥體開裂是否為回火脆性引起,仍在閥體上取樣制備3點彎曲試樣,將試樣430℃×2h回火后,以3點彎曲方式將試樣折斷,其斷口照片見圖10,可以看出斷口基本上為穿晶斷口,很少見沿晶斷口。回火后硬度為46hrc,因此開裂閥體的回火溫度為430℃時避免了*類回火脆性區(qū),沿晶脆斷就可以基本消除??箯潖姸纫灿稍瓉淼?05mpa提高到762mpa,這充分證明了閥體開裂的沿晶脆斷確實是由*類回火脆性引起的。
圖10 閥體經430℃×2h空冷處理后的瞬斷斷口
6 改進措施及效果
將回火溫度控制在400~450℃之間避開*類回火脆性區(qū)。實際生產中采用430±10℃。并增加電鍍鋅后的去氫工藝。改進工藝后的閥體經過近百次的操作試驗尚未出現閥體開裂現象。
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