我們都知道,由于力士樂軸向柱塞泵的殼體壓力過(guò)高,引起了泵內(nèi)部零部件磨損、脫離,進(jìn)而加劇了泵的泄油壓力,直至造成泵的掉壓現(xiàn)象。主要的案例如下:
客戶反映其設(shè)備上軸向柱塞泵(sytronix節(jié)能4ee系列電子泵sy(h)dfen-10/355r)有4臺(tái),在很短的壽命周期內(nèi)發(fā)生從zui遠(yuǎn)4號(hào)泵到3號(hào)泵接續(xù)在某一負(fù)載壓力下掉壓現(xiàn)象,現(xiàn)1號(hào)在負(fù)載壓力至25mpa時(shí),也發(fā)生此類故障,2號(hào)正常,從4號(hào)到一號(hào)三臺(tái)泵從安裝到接續(xù)損壞時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月。
可以肯定泵1的掉壓現(xiàn)象是由于殼體壓力大導(dǎo)致。但掉壓時(shí)泵1的排量不降反升,我們不禁要問這么多流量的去處,以及泄油壓力為何還是偏高,進(jìn)一步探尋原因,拆檢元件:
如圖可以看出:泵配流盤、缸體、柱塞已受到嚴(yán)重磨損,配流盤與缸體之間的面密封遭到了破壞,進(jìn)而泄露油流量增加,配流盤與缸體更加容易脫離,進(jìn)而加劇泵的磨損。那么泄油壓力過(guò)高又是什么原因造成的,排查系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)泵沖洗系統(tǒng)的壓力達(dá)8bar,沖洗系統(tǒng)沒有限壓回路,大家都知道沖洗回路的壓力不能超過(guò)3 bar。案例提示,當(dāng)我們?cè)谝簤合到y(tǒng)的設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)樣本技術(shù)數(shù)據(jù)的嚴(yán)格遵守是我們液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)性能,保持較高壽命的前提。
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