恒溫恒濕試驗(yàn)箱故障現(xiàn)象的分析和判斷基本上是有易至難,先“外后“里,先“電氣后“制冷的脈絡(luò)進(jìn)行分析和判斷的,熟悉和了解試驗(yàn)箱的原理和工作過程是分析故障判斷故障的基礎(chǔ)。
正常情況下,是會(huì)按照設(shè)定的時(shí)間范圍,降溫到相應(yīng)值,但是由于設(shè)備使用時(shí)間過長,或者操作不當(dāng),會(huì)引起恒溫恒濕試驗(yàn)箱降溫緩慢的情況,我公司生產(chǎn)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備已有10年有余,并有獨(dú)到的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在就怎樣解決恒溫恒濕試驗(yàn)箱降溫緩慢這一個(gè)問題,進(jìn)行技術(shù)探討。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱降溫緩慢原因一:
1、由于是溫度保持不住,觀察制冷壓縮機(jī)在試驗(yàn)箱運(yùn)行過程中是否能夠啟動(dòng),壓縮機(jī)在環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行過程中都能夠啟動(dòng),說明從主電源到各壓縮機(jī)的電器線路正常,電器系統(tǒng)方面也沒有問題。
2、電氣系統(tǒng)沒有問題,繼續(xù)檢查制冷系統(tǒng)。首先檢查兩組制冷機(jī)組的低溫(r23)級(jí)壓縮機(jī)的排氣和吸氣壓力都較正常值偏低,而且吸氣壓力呈抽空狀態(tài),說明主制冷機(jī)組的制冷劑量不足。
3、用手摸主機(jī)組r23壓縮機(jī)的排氣和吸氣管路,發(fā)現(xiàn)排氣管路的溫度不高,吸氣管路的溫度也不低(未結(jié)霜),這也說明了主機(jī)組的r23制冷劑缺乏。
4、冷凝器灰塵太多,清理冷凝器的灰吹干凈。
5、檢查試驗(yàn)工件是否是帶電測試,并測出帶電測試時(shí)工件的發(fā)熱量,如發(fā)熱量在300w以內(nèi)對于試驗(yàn)箱沒有影響,但是發(fā)熱量過大會(huì)使箱內(nèi)溫度降溫緩慢無法達(dá)到儀表設(shè)定置或不制冷。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱降溫緩慢原因二:
未確定故障原因,結(jié)合的控制過程進(jìn)一步確認(rèn)故障原因,該試驗(yàn)箱擁有兩套制冷機(jī)組。
一為主機(jī)組,另一為輔助機(jī)組,在降溫速率較大時(shí),兩組機(jī)組同時(shí)工作,在溫度保持階段初期,兩組機(jī)組依然同時(shí)工作。待溫度初步穩(wěn)定下來,輔助機(jī)組停止工作,由主機(jī)組來維持溫度的穩(wěn)定。如果主機(jī)組r23泄露,會(huì)使主機(jī)組的制冷效果不大,由于降溫過程中,兩機(jī)組同時(shí)工作,故沒有溫度穩(wěn)定不住的現(xiàn)象,而指示降溫速率降低。在溫度保持階段,一旦輔助機(jī)組停止工作,主機(jī)組又無制冷作用,試驗(yàn)箱內(nèi)的空氣就會(huì)緩慢上升,當(dāng)溫度上升到一定程度,控制系統(tǒng)就會(huì)啟動(dòng)輔助機(jī)組來降溫,將溫度下降至設(shè)定值(-55℃)附近,然后輔助機(jī)組又停止工作,如此反復(fù),便會(huì)出現(xiàn)故障。
至此,已確認(rèn)生產(chǎn)故障的原因是主機(jī)組的低溫(r23)級(jí)機(jī)組的制冷劑r23泄漏。對制冷系統(tǒng)進(jìn)行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結(jié)合的方法檢查,發(fā)現(xiàn)一熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了約1cm的細(xì)縫。更換此電磁閥,對系統(tǒng)重新充氟,系統(tǒng)運(yùn)行正常。
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恒溫恒濕試驗(yàn)箱: